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改進(jìn)型更換盤(pán)根工具的研制

   日期:2023-05-04 15:15     瀏覽:932    
核心提示:  摘要:在油井日常生產(chǎn)維護(hù)中,抽油機(jī)井取加盤(pán)根是一項(xiàng)經(jīng)常性的工作,良好的工具可以提高這項(xiàng)工作的效率,進(jìn)而改善生產(chǎn)效率。

  摘要:在油井日常生產(chǎn)維護(hù)中,抽油機(jī)井取加盤(pán)根是一項(xiàng)經(jīng)常性的工作,良好的工具可以提高這項(xiàng)工作的效率,進(jìn)而改善生產(chǎn)效率。文中,根據(jù)實(shí)際情況,提出了一種改進(jìn)型更換盤(pán)根工具,以期可以為抽油機(jī)井取加盤(pán)根工作提供支持。

  關(guān)鍵詞:更換盤(pán)根工具;抽油機(jī)井;輔助工具

  0 引言

  由于油井高含水對(duì)光桿的腐蝕,間出對(duì)光桿的干磨,使得盤(pán)根的耐磨度大大降低,從而增加了更換的頻率,因此抽油機(jī)井取加盤(pán)根成為油井日常生產(chǎn)維護(hù)中一項(xiàng)經(jīng)常性的工作。目前盤(pán)根密封填料主要采用抽油機(jī)廢舊皮帶的方式進(jìn)行密封,來(lái)增加盤(pán)根對(duì)密封填料的耐磨度,從而延長(zhǎng)密封填料的更換時(shí)間。但是密封填料強(qiáng)度的增加對(duì)順利更換密封填料帶來(lái)了不便。

  在現(xiàn)有技術(shù)條件下,我們沒(méi)有找到一個(gè)延長(zhǎng)盤(pán)根使用壽命的可靠辦法,但是我們可以研制一種加盤(pán)根工具,從而減少加盤(pán)根造成的停井時(shí)間,減少采油工工作量,提高抽油機(jī)井的開(kāi)井時(shí)率。

  1 現(xiàn)狀調(diào)研

  目前抽油機(jī)井取加盤(pán)根的操作步驟是首先將抽油機(jī)廢舊皮帶前端據(jù)成斜 45°待用,而后停井、關(guān)膠皮閘門(mén),然后卸掉壓帽取出格蘭,使用平口起子、小榔頭等工具取出舊盤(pán)根,然后用自制的盤(pán)根起子砸進(jìn)新盤(pán)根直至盤(pán)根與盤(pán)根盒平齊后據(jù)斷,然后上緊壓帽、開(kāi)井,單人操作時(shí)間約 15~20 min 左右。

  第一季度統(tǒng)計(jì)某井區(qū)抽油機(jī)井取加盤(pán)根 121 次,所耗時(shí) 40 h,在一定程度上影響了抽油機(jī)井的開(kāi)井時(shí)率,并對(duì)全區(qū)的原油產(chǎn)量造成了一定損失,可見(jiàn)降低抽油機(jī)井取加盤(pán)根時(shí)間對(duì)降低時(shí)率、提高產(chǎn)量有一定影響。由于原加取盤(pán)根的工具比較單一,使用原更換盤(pán)根工具時(shí)間長(zhǎng),操作不方便,并且極易損傷光桿和盤(pán)根。因此為了快速取加好盤(pán)根,我們急需研制出一套抽油機(jī)井快速取、加盤(pán)根工具,真正意義上的解決抽油機(jī)井取加盤(pán)根時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題。

  2 對(duì)策方案的提出

  (1)采用半圓弧形狀的一端可用型換盤(pán)根工具,增加接觸面來(lái)提高更換時(shí)間,從而減少砸傷盤(pán)根和光桿。

  (2)制作一端是現(xiàn)有換盤(pán)根工具另一端采用半圓弧形狀的兩端可用型換盤(pán)根工具(圖 1)。

  在手柄的另外一端距離端面 50 mm 處增加了一塊厚度為 4 mm,長(zhǎng)度為 70 mm 中空方形鋼,中空方形鋼手柄通過(guò)焊接的方式連接用于緊固偏心井口壓蓋,在手柄的前端焊接一個(gè)長(zhǎng) 200 mm 的抽油桿,上端向上 10mm,下端切割成長(zhǎng)方形,下端做成具有一定弧度且高低錯(cuò)位的壓桿,從而避免皮帶填料時(shí),壓桿直切光桿造成光桿的損壞,同時(shí)增加操作時(shí)榔頭與光桿的距離,便于操作。

  其中,實(shí)體方形鋼與空心方鋼空隙作為普通井口盤(pán)根壓蓋用,經(jīng)過(guò)手柄的焊接點(diǎn)下移動(dòng) 10 mm,以便于在榔頭壓緊盤(pán)根時(shí)保留有足夠的落點(diǎn)空間。

  3 材料強(qiáng)度分析

  為了確保盤(pán)根調(diào)料工具在使用的過(guò)程中滿足一定的強(qiáng)度要求,利用有限元分析方法(FEM)對(duì)該工具的本體強(qiáng)度與焊接點(diǎn)強(qiáng)度以及變形程度進(jìn)行了分析。由于該盤(pán)根工具主要由廢舊抽油桿組成,我們查閱了抽油桿相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) SY/T5029-2013,獲得目前抽油桿的等級(jí)以及屈服強(qiáng)度。

  目前井區(qū)井深大致在 2 000~3 000 m 范圍內(nèi),因此普遍采用的抽油桿等級(jí)為 C 類(lèi),從表中可以看出, C類(lèi)抽油桿的材料類(lèi)型為優(yōu)質(zhì)碳素鋼或合金鋼,其抗拉強(qiáng)度在 621~793 MPa,屈服強(qiáng)度> 414 MPa,伸長(zhǎng)率>13%。在焊接材料的選擇上我們選用電焊,焊條選擇E5016(J506),它屈服強(qiáng)度> 400 MPa,抗拉強(qiáng)度>490 MPa 的低氫鉀型藥皮的碳鋼焊條,它與母材抗拉強(qiáng)度相近,具有良好的力學(xué)性能和抗裂性能,用于中碳鋼和低合金鋼的焊接,對(duì)于焊接點(diǎn)強(qiáng)度的分析,我們通過(guò)的現(xiàn)有焊接標(biāo)準(zhǔn)查閱表面 :常規(guī)熔焊中,焊縫的強(qiáng)度一般為母材強(qiáng)度的 60%~70%,壓力焊中焊縫的強(qiáng)度一般為母材強(qiáng)度的 70%~90%,本次焊接主要采用常規(guī)焊接,根據(jù)母材的強(qiáng)度計(jì)算得到焊接點(diǎn)強(qiáng)度為 291 MPa。盤(pán)根盒壓蓋螺紋主要為 2~2.5 in,根據(jù)螺紋標(biāo)準(zhǔn)查的改尺寸,螺紋極大旋合扭矩為 2 744 N ﹒ m,根據(jù)上述參數(shù)確定模擬的約束條件與施加載荷,對(duì)其強(qiáng)度進(jìn)行模擬。

  通過(guò)施加 2 744 N ﹒ m 可以看出在焊接點(diǎn)與焊接點(diǎn)下部的本體處發(fā)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,通過(guò)計(jì)算焊點(diǎn)處應(yīng)力為 192 MPa,本體處大應(yīng)力為 123 MPa,均小于焊點(diǎn)與材料本體的抗拉強(qiáng)度,滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求。

  4 確定實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)

  井區(qū)試驗(yàn)驗(yàn)證,使用該工具后明顯提高了更換質(zhì)量,減少了更換時(shí)間。

  該改進(jìn)型更換盤(pán)根工具體積小、攜帶方便、操作簡(jiǎn)單,一人操作時(shí)間平均 11 min,操作中不易砸傷光桿和盤(pán)根,并且安全性高。事故發(fā)生率為 0,完成了設(shè)計(jì)要求。

  4.1 確定改進(jìn)方案

  通過(guò)不斷的試用,大家反映很好,使用該工具后不用像以前一樣需要很多工具,我們?cè)诎咽稚祥_(kāi)一個(gè)斜45°的槽,在槽內(nèi)來(lái)固定皮帶盤(pán)根后來(lái)切盤(pán)根,這樣既增加了該工具的又一項(xiàng)功能又改善了切盤(pán)根的質(zhì)量。

  4.2 效果確認(rèn)

  經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作驗(yàn)證,該工具具有以下優(yōu)點(diǎn) :

  (1)消除對(duì)砸盤(pán)根時(shí)砸傷手指和對(duì)光桿的傷害,該工具手抓時(shí)不在垂直用力面下,所以避免了砸傷手指的可能。另一側(cè)成 S 形,從而留給操作榔頭時(shí)一定的空間,所以不易將光桿砸傷產(chǎn)生毛刺,造成盤(pán)根使用壽命短,頻繁加盤(pán)根的現(xiàn)象。

  (2)砸盤(pán)根時(shí)容易把盤(pán)根砸變形,起不到密封的作用,在加入盤(pán)根過(guò)程中用力不均勻盤(pán)根容易變形,造成盤(pán)根加入后密封效果不是很理想,該工具另一側(cè)成圓弧形,可以有效地防止盤(pán)根在砸入的過(guò)程中對(duì)盤(pán)根的傷害。

  (3)該工具自帶緊固盤(pán)根壓蓋功能和切割盤(pán)根固定功能,使之更加集成化,避免操作時(shí)來(lái)回拿工具從而節(jié)約時(shí)間。

  (4)使用該工具比原工具節(jié)約了 5 min 的更換時(shí)間,減少了停機(jī)時(shí)間。5 經(jīng)濟(jì)效益

  (1)該改進(jìn)型更換盤(pán)根工具的研制從設(shè)計(jì)到完成,全部利用廢舊材料加工,成本為 0 元。

  (2)使用改進(jìn)型更換盤(pán)根工具在井口上進(jìn)行換盤(pán)根操作平均需要 11 min,對(duì)比活動(dòng)前減少 4 min,活動(dòng)期間共計(jì)進(jìn)行 25 井次操作,減少停機(jī)占產(chǎn)時(shí)間 4*25=100min,按單井平均日產(chǎn)油量為 5 t/ 日,可多產(chǎn)油 0.35 t,原油按 3 000 元 /t 計(jì),增產(chǎn)效益為 1 050 元。6 安全效益

  改進(jìn)型更換盤(pán)根工具的應(yīng)用,杜絕了因操作過(guò)程中砸傷手指事故的發(fā)生,提高了更換質(zhì)量,延長(zhǎng)了更換周期,保證了操作者人身的安全,減少了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的不安全因素和環(huán)境污染,產(chǎn)生了安全效益。

  7 社會(huì)效益

  人員熟練掌握了此項(xiàng)操作的要領(lǐng),力求把更換盤(pán)根造成的事故降為 0。

  標(biāo)準(zhǔn)化 :

  (1)整理了相關(guān)技術(shù)圖紙和資料,裝訂成冊(cè)存檔,便于以后推廣。

  (2)編制了《改進(jìn)型更換盤(pán)根工具的使用要求》,納入到工具管理范圍中。

  (3)制定該裝置的制作工藝方案標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn),對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)指導(dǎo),確保了該工具的正確使用 . 并積極在作業(yè)區(qū)其他區(qū)塊進(jìn)行推廣應(yīng)用。

  作者:伍麗琨,郭軍

  參考文獻(xiàn) :

  [1] 蔡俊杰,龔家勇,秦世群,等 . 全位調(diào)偏盤(pán)根盒的研制與應(yīng)用 [J]. 河南石油, 2003(04).

  [2] 何新飛,黃發(fā)大,李建國(guó) , 等 . 防刺漏盤(pán)根盒的研制與應(yīng)用 [J]. 石化技術(shù), 2016(11).

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